| 《山东冶金》 2005年第2期
提高高炉料仓给料准确度的方法 石秀芹,李 民,李茂忠,李 涛,贾和增 (山东泰山钢铁有限公司 动力部,山东 莱芜 271100) 摘 要:为了提高高炉料仓给料准确度,提出了利用变频器控制振筛的下料速度、通过软件过程控制进行动态补偿、硬件与软件联合控制三种方法,并在泰钢高炉上应用。结果表明,料仓给料准确度提高,下料偏差由10%降低到2%。 Way of Improving Supply Accuracy of Blast Furnace Bin Abstract:In order to improve the raw material supplying accuracy of BF bin, three ways are put forward which are using frequency transformer to control the blanking speed of vibration screen, dynamic compensating by software process controlling and controlling associated with hardware and software. The ways are applied on BF at Taigang, the result show that the supply accuracy is improved, and the deviation is reduced from 10% to 2%.
1 前 言 高炉上料时,由于原料成分不同、含水量的差异,不同的原料从振筛到称量漏斗的下料速度不同,振筛挂料不同。此外,振筛停止时,由于惯性会造成余振(余振是造成下料偏差的主要原因),这都导致从高位料仓到称量漏斗里的实际重量与设定有偏差。高炉上料是一个连续的过程,为了减少偏差,应提高下料准确度,尽量减少实际值与工艺设定值的偏差;在出现偏差后还应进行动态补偿,避免偏差累积。 2 提高给料准确度的主要途径 2.1 利用变频器控制振筛的下料速度
图1 变频器控制振筛速度原理
该方案的优点是:控制原理比较简单,通过速度分档控制,基本消除了引起下料称量偏差最主要的原因——“余振”,提高了每次称量准确度。缺点是:投资大,调试工作量大,根据原料品种、水分量不同需要及时调整X1~X3。 表2 改造前后下料偏差统计
2.2 通过软件过程控制进行动态补偿
图2 高炉上料动态补偿原理 该方案的优点是:硬件投资少,调试方便,将每次出现的偏差在连续动态过程中进行补偿。缺点是只适用于连续上料过程。 3 结束语 根据以上三种途径,结合泰钢生产实际,进行了一系列技术改造。其中原100m3高炉属于未来计划改造项目,采取第一种途径硬件投资太大,故采取了第二种途径,原程序振筛控制添加了动态补偿程序,实现自动偏差找补;450m3高炉是2002年投产的工程,炉体本身容积大,上料多,容易造成很大的偏差,采用了第三种途径;对于炼钢某些添加剂的供给,属于不连续上料,出现的偏差不能通过动态补偿进行找补,要求每次上料重量准确,故采取第一种途径。以上改造实施后,偏差由原10%左右降至2%。 |