《山东冶金》  2005年第2期

莱钢2#750m3高炉软水循环泵改造

史韶建,陶永革,白 玮,郭文意

(莱芜钢铁集团有限公司,山东 莱芜 271126)

摘 要:为了满足高炉增加循环水量的要求,运用射流——尾迹三元流水泵叶轮设计方法对莱钢2#750m3高炉软水循环泵进行改造。改造后,2#750m3高炉炉体的循环流量达到1230m3/h,扬程60m,冷却强度提高,冷却壁寿命延长了2年,提高了系统运行的安全性,年节电效益13万元。
关键词
:三元流;循环泵叶轮;循环水量;冷却强度
中图分类号
:TH3  
文献标识码:B   文章编号:1004-4620(2005)02-0053-02

Transformation of Soft Water Circulating Pump of 2# 750m3 Blast Furnace at Laigang
SHI Shao-jian, TAO Yong-ge, BAI Wei, GUO Wen-yi
(Laiwu Iron and Steel Group Co., Ltd., Laiwu 271126, China)

Abstract:For satisfying the BF request of increasing circulating water, the soft water circulating pump of 2#750m3 BF is transformed using designing method of fluid-wake three dimensional pump impeller. After transformation, the circulating water of 2#750m3 BF is increased to 1230m3/h, the head of circulating pump is increased to 60m, and the intensity of cooling is improved, the life of cooling stave is extended to 2 years, the system's operating security is improved, and the annual benefit of power economy is 0.13 million Yuan.
Key words
:three dimensional flow; circulating pump impeller; circulating water; intensity of cooling

1 前 言

  莱芜钢铁股份有限公司炼铁厂(简称莱钢炼铁厂)2#750m3高炉于1993年5月投产,炉体采用汽化冷却方式。随着冶炼强度的提高,冷却壁寿命大大缩短,无法适应高强度冶炼的要求。为此于2001年进行了软水密闭循环改造。改造完毕后,系统为单泵运行,循环水量约1050m3/h,炉墙与冷却壁温度明显降低,系统可靠性有了很大提高。但是,在系统投运1年后,高炉炉壳又开始频繁开裂,冷却壁连管也陆续拉断及烧坏。实践表明,2#750m3高炉炉体冷却强度仍然不足,需进一步加大冷却水量。

2 改造方案

2.1 改造前的运行情况

  软水密闭循环系统水泵设计为一用一备,单泵运行时供水流量1040~1070m3/h,从高炉运行情况看水量偏低。为了增加循环水量,采用了双泵运行的方法,总流量1170m3/h,但水泵的效率很低,耗电量大,且无备用泵,安全性大大降低。

2.2 方案设计

  (1)增加1台200S63型水泵,提高供水能力150~200m3/h。
  (2)两台14sh-9B型水泵流量基本上达到额定值,但扬程偏低(约51m),电机也未达到额定功率。因此,可以改造水泵叶轮,在不更换电机的情况下增加扬程,使改造后的水泵能够在约65m扬程时,达到1050m3/h流量的供水能力。这样总供水量约为1200~1250m3/h。
  (3)2#750m3高炉软水密闭循环系统供回水主管道长600m,远远大于1#750m3高炉主管长度。主管道流速达到2.65m/s,主管上近30个弯头。由于系统管件较多,使得系统阻力损失较大。可改造处理主管上某些管件,减少局部阻力损失。

3 方案实施

  (1)循环泵叶轮改造:
  14Sh-9B型软水循环泵设计参数:流量Q:1080m3/h,扬程H:55m,轴功率Pa:198kW,配套电机功率Ne:260kW,额定电流I:462A,水泵效率η:82%。
  单台运行时:Q为1040~1080m3/h,H为51m,电机运行时电流为365A。
  两台并联运行(其中1台出口节流)时:Q为1170 m3/h,H为60 m,出口节流时水泵电机的运行电流为240A。现场检测,单台水泵实际运行时Pa:205kW,η:72 %。
  由水泵特性曲线知:H 为60m时,出口全开情况下Q为770 ~ 800m3/h。两台泵并联运行时,出口节流的水泵实际流量为370 ~ 400m3/h。
  要满足生产要求,管网总流量须达到1200m3/h以上,水泵扬程须达到63m以上。目前单台泵运行不能满足生产工艺要求,而两台泵并联运行由于其中1台出口节流,因此效率低(节流泵仅为45%~48%,计算方法同上),经济性差。若由1台14Sh-9B型水泵与1台8Sh-9型水泵(Q268m3/h,H62.5m,Pa 62kW)并联运行,则需14Sh-9B型水泵在扬程62.5m时,流量应大于932m3/h。而现有的14Sh-9B型水泵扬程62.5m时,流量仅600 ~ 700m3/h,达不到使用要求。
  运用射流——尾迹三元流动水泵设计理论对水泵叶轮重新设计、制造,改造后的14Sh-9B型泵可达到:Q:1030~1060m3/h,H:63m(H=60m时,Q可达1180m3/h),Pa:245~250kW,不会超载,η不小于73%,与1台8Sh-9型水泵并联运行时,Q:1200~1250m3/h,H:63m,能够满足使用要求。与开两台14Sh-9B原型泵(其中1台出口节流)相比,装机容量可减少260kW,实际运行可节约功率30kW,全年可节电26.2万kW.h。
  (2)增加1台200S63型水泵,提高供水能力150~200m3/h。
  (3)利用年修机会,将主管上DN400弯头改为DN600,减少了局部阻力损失。

4 改造效果

  2002年12月4日,改造完成后,密闭循环系统供水压力可以达到0.85~0.90MPa,大于验收时0.8MPa的试验压力。现场测试结果见表1。

表1  水泵性能测试记录

泵号

水泵/MPa

电机

记录时间

备注

流量/

m3.h-1

进口压力

出口压力

总管压力

工作电压/V

工作电流

/A

1#

1232

0.23

0.87

0.828

390

405

2002-12-04

3#泵并联

1026

0.26

0.89

0.876

390

400

2002-12-04

单独运行

2#

1230

0.25

0.90

0.846

385

410

2002-12-02

3#泵并联

1025

0.29

0.93

0.89

385

430

2002-12-03

单独运行

1#2#

1040~1080

0.22~0.23

0.73~0.76

0.72~0.74

380~390

360~370

2002-09-18

改造前分别单独运行

  由运行情况可以看出,改造后大小泵并联运行,2#750m3高炉软水密闭循环系统流量可达到1230 m3/h,扬程60m,比改造前单泵运行时流量增加了150~190m3/h,比改造前两台大泵运行时流量增加了60m3/h,达到了预期目标。


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