| 《山东冶金》 2005年第2期
高温远红外节能涂料在铸管热处理炉上的应用 李旭生,夏方乾,许仲德,刘希山,刘乃慧 (张店钢铁总厂,山东 淄博255007) 摘 要:张钢采用高温远红外节能涂料喷涂铸管热处理炉衬表面,运行表明,炉膛温度提高50℃左右,炉体寿命延长1倍,天然气消耗平均降低11m3/t,取得较好的经济效益。 1 前 言 张店钢铁总厂(简称张钢)铸管公司年产球墨铸铁管6万t,球墨铸铁管热处理炉有效面积为43.0m×7.1m,热处理工艺温度为(1050±10)℃,于2003年3月投入运行,使用燃料为天然气。运行期间,吨管热处理单耗天然气在100m3 左右,而天然气价格为1.8元/m3,能源消耗费用在铸管成本中占较大比重,低耗高效已成为企业生存竞争的关键。为节约能源,降低生产成本,增强铸管产品的市场竞争力,2004年1月在铸管热处理炉衬内壁表面喷涂高温远红外节能涂料,以提高炉衬内壁黑度及强化热处理炉内热交换条件。 2 节能机理 在高温火焰炉内,存在着导热、对流、辐射三种传热方式。被加热物体所吸收的热量主要是以热辐射的方式进行。辐射传热量除了与辐射体绝对温度的4次方成正比外,还与炉衬内壁黑度的大小有关。在同等温度工况条件下,提高炉衬内壁的黑度能强化炉膛内热交换条件,提高炉子的热效率。 3 性能与施工要求 高温远红外节能涂料性能见表1。 表1 高温远红外节能涂料性能
2004年1月5日,张钢对铸管热处理炉加热段、保温段炉衬内壁喷涂了高温远红外节能涂料。施工工艺流程:施工准备——炉壁炉顶清灰——涂刷前处理液——喷涂节能涂料——工程验收。 4 应用效果 铸管热处理炉喷涂高温远红外节能涂料后,于2004年2月投入运行,2004年2~4月仍使用天然气为燃料,5月份改用高炉煤气。表2为喷涂前后指标对比。 表2 喷涂前后退火炉指标对比
喷涂处理后,效果如下:(1)铸管热处理炉炉膛内火焰均匀,火焰与被加热件铸管间的辐射热量提高。经观察,喷涂后与喷涂前相比,铸管退火时炉膛内火焰弥散程度好,火焰温度分布均匀,炉膛温度提高50℃左右,天然气消耗平均降低11m3/t。(2)热处理炉炉体使用寿命延长。使用高温远红外节能涂料以来,涂层完好无损,不开裂,不剥落,与炉体附着力强,有效地保护了炉体,延长了炉体寿命1倍。(3)提高炉子热效率10%~15%。 |