《山东冶金》  2005年第2期

Φ3m×9m圆筒混合机改进设计

艾志明,李 琴

(济南钢铁集团 石横特殊钢厂,山东 泰安 271612)

摘 要:石横特钢厂Φ3m×9m一次圆筒混合机运行初期存在筒体挡圈开焊、本体撕裂、实心胶轮磨损较快,齿式联轴器易磨损断齿,上料倾角大,混料小球易破碎等问题,为此,采取增加混合机倾角、改用直径较大性能较好的实心胶轮、更换联轴器等措施,实心胶轮的使用寿命由90天延长为360天,设备故障率由0.8%降低至0.05%。
关键词
:圆筒混合机;实心胶轮;传动系统
中图分类号
:TF321.1  
文献标识码:B   文章编号:1004-4620(2005)02-0063-01

    济南钢铁集团石横特殊钢厂(简称石横特钢厂)2×24m2步进式平面烧结机采用Φ3m×9m圆筒混合机作为一次混合用设备。其作用是将铁矿粉、煤粉或焦粉、熟石灰等充分混合并添加水份至合适浓度。混合机由混料筒筒体、实心胶轮、挡轮、传动机构等组成。自投入使用后频繁发生筒体挡圈开焊、本体撕裂、实心胶轮磨损严重等问题。针对上述问题,对该混合设备进行了改造。

1 改造前设备状况

    (1)实心胶轮寿命短。原采用Φ1100mm生胶轮,设计直径小,与筒体接触面积小,胶轮承载负荷大,磨损快。特别是受料点处胶轮长期受到冲击,胶轮的使用寿命仅90天。胶轮使用后期变形严重,混合机运转时产生较大冲击,严重影响设备的正常运行,而且维修费用高,维护工作量大,备件消耗量大。
    (2)联轴器定心精度低。减速机与胶轮,胶轮与胶轮之间传动采用齿型联轴器,定心要求比较高,但齿型联轴器不易定心,经常造成胶轮轴不同心。筒体的运动并不是以一点为圆心的弧线形运动,而是作摆线运动,以致联轴器受力不均,经常发生掰裂现象,内外齿磨损较快,易造成齿型联轴器断齿及脱齿等现象。且联轴器不易更换,维修量大,停机时间长,降低了烧结作业率。
    (3)落差大。混料过程中,混合时间短,则达不到烧结工艺要求;混合时间长小球易破碎,从而降低混合料的透气性,影响烧结速度。原有混合时间为3.4min,混合机给料点与受料点落差高达4m,在抛落过程中,造成小球的二次破碎现象较严重。
    (4)焊接应力未消除。筒体与筋带(挡圈)焊接处应力未消除,造成应力集中。筒体为钢板卷曲焊接,筒体的轴向移动依靠两组挡轮固定,筋带(挡圈)处因应力集中而导致焊口开焊,本体撕裂,平均30天需补焊加固1次。

2 圆筒混合机的改进设计

    (1)采用以点成面调整法,将混合机倾角由1.7°增加到2.5°,计算每个轴承座需调整的高度,然后在每个轴承座下加垫板进行调整;
    (2)根据烧结工艺,混合料90%以上的水分是在一次混合时所加。依此对混合料通蒸汽并加水,这样既提高了料温,又改善了造球效果;
    (3)将原胶轮改为Φ1400mm并加抗磨剂的混料机专用胶轮,每组胶轮与筒体的接触面积增加200cm2,承受载荷能力加强,减少了磨损,同时增大了减速机与筒体之间的间隙;
    (4)将混合机衬板压条由原来70mm等边角钢改为80mm槽钢,弥补了角钢易扭曲变形、易脱落的不足,延长了衬板的使用寿命;
    (5)更换联轴器。用滚珠万向联轴器替代齿型联轴器,滚珠易于定心,自身具有定心调节能力,承受扭矩大,解决了联轴器打齿故障,延长了使用寿命。

3 改造效果

        (1)加大倾角后,混合机的给料点与受料点落差由4m减至2.7m,有效地减少了小球的二次破碎;
        (2)混合时间按最佳工艺要求调整。经多次现场取样测试,混合料小球改造后比改造前破碎率减少10%~20%,改善了混合料的透气性,缩短了烧结时间,降低了能耗,且提高了混合机的作业率;
        (3)增大倾角后,调整了混合时间,满足了混合机的生产需要,增大了物料流速,降低了填充率,解决了设备超负荷运转问题,延长了胶轮的使用寿命,主动胶轮的使用寿命延长至360天,被动胶轮的使用寿命由80天延长至720天,降低了备件消耗;
        (4)将混合机衬板压条改为槽钢后,因槽钢的结构不至于因受力过大而产生弯曲、扭曲变形,故不易脱落。同时物料扬程有所降低,衬板磨损较慢。
        (5)联轴器采用了滚珠万向联轴器,具有补偿轴线产生多项偏移的能力,能隔离和吸收轴向振动和冲击,转动惯量小,重量轻,安装方便,调心角度大,维修费用低,保护主传动设备,使用寿命长。
        混合机改进后,未出现因联轴器掰裂而造成的设备停机故障,为烧结机作业率的提高创造了条件。


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